液壓擋輪推力軸承損壞原因分析及處理
2022-08-01周亮1,付文輝2
1分宜海螺水泥有限責任公司;2安徽蕪湖海螺建筑安裝工程有限責任公司
01 設備介紹
某公司一線ф4m×60m新型干法水泥生產線,2003年7月投產運行至今。三檔支撐,單傳動,斜度4%(正弦),窯體旋向從窯頭看窯尾為順時針,其主要部件布置見圖1。
圖1 回轉窯主要部件圖
圖2 液壓擋輪三軸承系統結構圖
回轉窯采用單液壓擋輪裝置控制窯的上下運行,液壓擋輪為三軸承系統見圖2。
02 故障詳情
2019年4月,現場巡檢發現液壓擋輪底蓋螺栓斷裂一只,立即采取底蓋下部加墊圓鋼措施,并持續監控運行。
2019年7月,中控操作員發現窯電流逐步增大,隨即通知相關人員查找原因,現場發現液壓擋輪存在卡阻不轉現象,擋輪接觸面有擦傷,底蓋螺栓斷裂5只;隨后逐步減產及降窯速,止料停機進行臨停檢修,更換液壓擋輪。
經檢查液壓擋輪,底蓋螺栓M20×60斷裂,擋輪接觸面擦傷,并傾斜導致一端擦碰液壓擋輪缸,蘑菇頭底部與基座結合面迷宮處磨損拉出鐵屑;經拆解液壓擋輪后,發現擋輪下端推力軸承(29326)保持架、滾子等部件全部碎裂,另兩套雙列滾子軸承較好;蘑菇頭底部迷宮邊與基座迷宮表面磨損嚴重。
03 采取措施
通過受力分析,初步判斷,液壓擋輪中心線與窯中心線偏差過大,由于缺少專業的儀器,偏移量不能準確的核定,安裝調整過程中主要密切關注液壓擋輪受力面接觸情況;本次安裝,液壓擋輪中心線向運行旋出端移動3mm安裝,減少擋輪受力;將基礎松動部分二次灌漿去除,內墊板重新緊固;拆下液壓擋輪修復時,將廠家原裝的內六角螺栓M20×60更換成M24×60螺栓,且內孔要求銑平,增加接觸面。
重新安裝液壓擋輪后,運行一段時間,液壓擋輪還是有不規律的輕微抖動,液壓擋輪油站顯示壓力在5~6MPa,窯工況波動時液壓擋輪出現振動。2019年10月對回轉窯進行中心線檢測,其中發現液壓擋輪軸線與窯中心線有嚴重偏差,偏向旋入側10mm,見圖3,嚴重超出規定范圍。安裝規范:擋輪裝置相對窯中心線要偏向輪帶的旋入側,偏移量為2~5mm(不同廠家有不同規定,也有規定偏向旋入側0~5mm)。
圖3 液壓擋輪軸線與窯軸線偏差
圖4 液壓擋輪向旋出側(左側)移動8mm
隨即對液壓擋輪進行調整,將液壓擋輪向旋出側(左側)移動8mm,見圖4。
調整后,液壓擋輪運行正常,液壓擋輪油站顯示壓力從5MPa下降到2MPa,至今運行平穩。
04 原因分析
液壓擋輪偏移量過大,從記錄檢查來看,主要是因為處理大齒輪運行振動時,調整三檔托輪不是很規范,有時只調整一邊,調整記錄數據顯示偏差不大,但由于受力的變化,托輪的磨損等原因,實際窯中心線偏移的尺寸已經大于記錄上的尺寸;偏移量過大導致液壓擋輪下部軸承及底蓋螺栓受力大。
擋輪和輪帶一般成一個錐角傾斜接觸,正常工況下,垂直于接觸面的正壓力會產生一個豎直向下的分力,輪帶給擋輪裝置一個向下的壓力Fy(見圖5);同時,安裝時要求擋輪裝置相對窯中心線要偏向輪帶的旋入側,偏移量為2~5mm,以確保輪帶給擋輪的作用力始終是向下的。
圖5 輪帶對擋輪的力
但當擋輪的安裝位置錯誤,擋輪裝置的中心線偏向了輪帶的旋出側、或者過于偏向旋入側,或者窯的中心線發生彎曲變形;輪帶旋轉時就會向上或者向下帶擋輪(另外擋輪和輪帶的接觸面磨損不均、出現溝槽時,輪帶旋轉時也可能會給擋輪裝置造成上拔或者下壓的現象)。
該公司#1窯的液壓擋輪過于偏向旋入側,輪帶旋轉時給擋輪造成過大的向下作用力,導致液壓擋輪底部推力軸承受力過大,進而造成底蓋螺栓斷裂、軸承損壞等一系列問題;經平移調整后,液壓擋輪運行至今未出現過底蓋螺栓斷裂、軸承損壞事故。
05 結語
擋輪在安裝時要把握好關鍵尺寸,控制好偏差范圍,如擋輪和輪帶的接觸長度、擋輪的斜度、擋輪橫向偏移量等。投入運行后要定期測量、檢查:如窯中心線偏差是否超標、擋輪與窯中心線的偏移量是否在規定范圍、底座的傾斜度是否正常、各處連接螺栓是否松動;大齒輪振動時,兩邊托輪盡量一起調整,如果超出了規定范圍一定要及時糾正,否則后續運?就會出現一系列問題。
來源:《水泥工程》2021年3期
(版權歸原作者或機構所有)